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党建领航 车间技改创新见成效

2024-05-17 12:00 中共陕西美鑫产业投资有限公司阳极分公司组装车间支部委员会

随着2024年5月12日组装车间1# 电解质清理机技改完成和试运行结束,困扰阳极分公司组装车间电解质清理的“桎梏顽疾”,终于得到了显著改变。从2023年3月份开始组装车间就对2#清理机进行了尝试性改造,试运行期间,不断调整技术参数、优化作业方式、创新改造思路、总结经验,2024年3月又对1#清理机实施了技术改造,目前2台均已完全投入使用,设备使用强度水平显著提升运行结构更加稳定安全,清理效果提升20%以上,设备故障率降低了50%,大大减少了职工的劳动强度。

组装车间电解质清理机自2018年11月投运以来,长期运行清理效果逐渐下降,设备故障率居高不下,严重影响了车间整体生产运行。如何解决电解质清理机的“卡脖子”问题,组装车间用技改创新给出了答案。电解质清理机作为组装车间残极清理的关键设备,清理效果差、电解质大块多、职工劳动强度大,经过车间技术人员分析会诊,确定清理机在生产过程中由于电解质过硬,破碎小车在工作行进中逐渐出现轮式驱动间隙大,3个破碎尖锤打击位置经常打偏,对定位内框架、破碎锤小车驱动油缸底座、机构底部的挂耳产生撕裂性损坏,调整角度、补修补焊,均不能解决根本问题。组装车间就清理机隐患进行了技术分析,借鉴国内各类清理机工作原理,大胆实施创新思路,在与生产厂家洛震公司的多次交流商讨,决定将清理机进行技术革新改造。组装车间在实施改造工程中,首先增加了破碎锤工位,加装5个圆形锤,以3尖锤预破碎、5圆锤精破碎的工作方式,多角度覆盖破碎击打点,又调整钢爪定位机构固定位置确保击打区域实现全方位;为了保证击打电解质力度,组装车间在如何既增大破碎锤尺寸,又保证设备总功率在合理范围内,下足了功夫,模拟增加配重实验做了一次又一次,甚至精确到克单位;他们还考虑如何让设备运行的更安全更平稳,大胆试车,多次对比,更改了残极的单侧固定两侧固定,仅此一项巧心思,就让现场指导的厂家单位技术人员佩服不已

技改创新让组装车间尝到了甜头,他们结合车间人才培养、创新激励考核机制,利用车间技术小组这个工作平台,积极开展了技术课堂、岗位技能比武、创帮带“拜师收徒”等活动,并从5月份发起全体职工献言献策倡议活动,想要通过不断设备、工艺的技术创新、小改小革,解决生产实际需求,从而提升工作效率,为车间生产平稳安全保驾护航。