在有色金属冶炼行业,烟尘资源化利用一直是绿色转型与效益提升的核心课题。汉中锌业锌冶炼公司硫酸车间立足生产实际,聚焦制酸系统烟尘高价值金属流失、生产干扰、环保隐患等痛点,由党支部牵头成立“揭榜挂帅”项目,在公司的大力支持下,成功实施锌冶炼制酸系统烟尘有价金属回收改造,以小技改撬动大效益,用创新点亮绿色发展之路。
项目实施前,锌冶炼制酸系统产生的电除尘烟尘富含锌、铅、银等多种有价金属,传统工艺将其与焙砂混合回用,导致高价值金属分散、回收率低,资源浪费严重。同时,混合物料进入主系统,大幅增加电锌车间除杂负荷与能耗,干扰生产稳定,影响产品纯度。加之原有卸灰装置无独立回收功能,烟尘无序转运还带来无组织排放风险,与绿色低碳、固废资源化的行业发展要求相悖。
为破解这一系列难题,车间党支部组织项目团队经过多次取样化验、现场勘查与方案论证,对制酸系统电除尘卸灰装置进行专项技改,打造独立回收、定向利用的全新工艺流程。
改造过程中,团队坚持低成本、短工期、不影响主线生产的原则,在管链机前端精准开孔,加装定制螺旋上料机,配套负压收尘、移动滑板车与吨袋暂存设施,通过插板阀实现混合输送与独立回收两种模式自由切换。全程利旧电机与减速机,设备集成度高、占地小,单系统改造仅用30天,利用检修窗口即可完成,真正实现“小改造、大突破”。
改造后的工艺流程清晰高效:电除尘灰斗收集高价值烟尘,经管链机输送至螺旋上料机,密闭转运至吨袋暂存,最终定向供给电锌三车间氧化锌系统,让原本被 “稀释” 的有价金属得到高效富集与利用。全流程密闭负压运行,从源头杜绝扬尘污染,彻底消除环保风险,显著改善现场作业环境,提升本质安全水平。
项目自投用以来,已在公司高纯锌制酸Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ系统稳定运行,成效十分显著。已回收高价值烟尘超720吨,锌、铅、银综合回收率提升至95%以上,年新增有价金属回收效益772.85万元,项目总投资仅20万元,投资回收期不足半年,同时电锌车间除杂负荷下降,实现经济效益、生产效益、环保效益三重丰收。
这项由党支部牵头开展的技改攻坚项目,契合“十四五”循环经济发展规划与铅锌行业规范要求,顺应有色冶炼烟尘分级收集、有价金属高效富集的技术趋势。项目改造简单、投资可控、通用性强,可快速复制到公司所有制酸系统,更能推广至全国锌、铅、铜等有色冶炼企业,为行业固废就地资源化、绿色低碳转型提供可借鉴、可复制的“汉中锌业方案”。
以创新赋能生产,以绿色驱动发展。硫酸车间党支部将持续深耕党员、职工创新创造,聚焦生产痛点攻坚突破,不断提升资源综合利用水平,以职工智慧助力企业高质量发展,为有色金属行业绿色转型贡献更大力量!